基于煙氣分析的轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼工藝模型優(yōu)化
發(fā)布時間:2024-07-06 05:54
針對河鋼唐鋼不銹鋼公司高爐鐵水成分特點,以及現(xiàn)在轉(zhuǎn)爐自動煉鋼系統(tǒng)存在的問題,開展了自動煉鋼模型的優(yōu)化及二次開發(fā)。通過渣堿度控制,終點溫度高低溫切換、碳溫動態(tài)控制等工藝模型的優(yōu)化和超低硫、磷鋼種標準補吹模型二次開發(fā),吹煉終點碳溫雙命中率達90%以上,轉(zhuǎn)爐補吹比例<3%,硫磷含量<0.01%,實現(xiàn)了降低石灰等造渣料消耗、提高終點溫度命中率及完成超低硫磷鋼種冶煉的目的。
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
本文編號:4002158
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圖1目標堿度與鐵水硅含量的回歸方程
首先,在現(xiàn)有模型基礎上,依據(jù)實際脫磷效果建立堿度與鐵水硅含量的回歸方程,如圖1所示。在終點溫度、終點碳、終點磷、脫磷效率等條件相同的條件下,堿度與鐵水硅含量的對應回歸方程式為:
圖2脫碳速率、升溫速率、二次燃燒率與吹煉終點目標溫度的關系
為此,開發(fā)了新的終點溫度高低溫切換模型,考慮了脫碳速率CorrC、升溫速率CorrT、二次燃燒率PCD與溫度之間的關系,根據(jù)不同的終點目標溫度,實現(xiàn)了1620~1720℃之間3個參數(shù)的線性動態(tài)調(diào)整,如圖2所示。對于爐襯耐材蓄熱是否也為影響因素,將新模型投用后發(fā)現(xiàn),溫度命中....
圖3煙氣成分及流量曲線
由于吹煉前期、中期CO和CO2等與熔池碳含量相關氣體的成分波動較大,且與碳、溫控制并無直接關系[8,9],因此,自動化煉鋼系統(tǒng)前期及中期采用基于物料平衡和熱平衡為基礎的靜態(tài)模型控制,在吹煉過程中不再進行修正。吹煉后期及涉及終點碳溫判斷時采用動態(tài)模型控制,如圖3所示。煙氣分析系統(tǒng)實....
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