半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐底吹工藝優(yōu)化研究
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【部分圖文】:
圖1西昌鋼釩200t轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件布置方式
西昌鋼釩200t煉鋼轉(zhuǎn)爐開爐后底部采用10塊透氣磚供氣,采用對(duì)稱布置的方式(見如圖1所示),單磚供氣流量在30~100m3/h波動(dòng),底吹總供氣強(qiáng)度為0.023~0.079m3/(t·min)。由于爐內(nèi)鋼水及鋼渣氧化性偏高使得底吹磚侵蝕嚴(yán)重,在透氣磚位置常常出現(xiàn)“凹坑”(如....
圖2透氣磚處形成凹坑
由于爐內(nèi)鋼水及鋼渣氧化性偏高使得底吹磚侵蝕嚴(yán)重,在透氣磚位置常常出現(xiàn)“凹坑”(如圖2所示),給爐底及透氣磚維護(hù)帶來困難;同時(shí),毛細(xì)管滲入鋼水后極易堵塞,且不易復(fù)通,導(dǎo)致喪失復(fù)吹效果。轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件堵塞后喪失底吹攪拌能力,使得轉(zhuǎn)爐冶煉成渣晚,脫磷效果變差。全爐役正常底吹供氣透氣....
圖3不同爐役階段底吹攪拌效果變化
隨著爐齡的增加,爐膛面積增大且底吹攪拌效果減弱使得鋼-渣間LP明顯降低,脫磷效果變差。鋼-渣間LP隨著爐齡的變化情況如圖4所示。從圖中可以看出,到爐役中、后期轉(zhuǎn)爐鋼-渣間LP較爐役前期明顯下降,影響轉(zhuǎn)爐脫磷效果。圖4不同爐役階段鋼-渣間LP變化
圖4不同爐役階段鋼-渣間LP變化
圖3不同爐役階段底吹攪拌效果變化由于復(fù)吹效果不理想,且西昌鋼釩品種結(jié)構(gòu)以低碳及超低碳鋼為主,使得轉(zhuǎn)爐爐役后期終渣TFe質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)20.9%,全爐役平均達(dá)到19.7%,爐渣氧化性高進(jìn)一步加劇底吹供氣元件的侵蝕。
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