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半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐底吹工藝優(yōu)化研究

發(fā)布時(shí)間:2024-06-11 04:10
  針對(duì)西昌鋼釩半鋼冶煉鋼水及爐渣氧化性高帶來的透氣磚侵蝕快、底吹效果不佳的問題,通過對(duì)底吹供氣元件優(yōu)選、優(yōu)化透氣磚布置方案以及熱更換方案,提高了全爐役底吹攪拌效果。工業(yè)應(yīng)用表明,底吹工藝參數(shù)優(yōu)化后,透氣磚熱更換時(shí)間平均縮短95 min,煉鋼轉(zhuǎn)爐全爐役鋼-渣間LP由78.0提高到92.5,終渣TFe質(zhì)量分?jǐn)?shù)由19.7%降低到18.6%,終點(diǎn)鋼水碳氧積由0.002 8降低到0.002 3,在提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率的同時(shí),降低了冶煉成本。

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

圖1西昌鋼釩200t轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件布置方式

圖1西昌鋼釩200t轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件布置方式

西昌鋼釩200t煉鋼轉(zhuǎn)爐開爐后底部采用10塊透氣磚供氣,采用對(duì)稱布置的方式(見如圖1所示),單磚供氣流量在30~100m3/h波動(dòng),底吹總供氣強(qiáng)度為0.023~0.079m3/(t·min)。由于爐內(nèi)鋼水及鋼渣氧化性偏高使得底吹磚侵蝕嚴(yán)重,在透氣磚位置常常出現(xiàn)“凹坑”(如....


圖2透氣磚處形成凹坑

圖2透氣磚處形成凹坑

由于爐內(nèi)鋼水及鋼渣氧化性偏高使得底吹磚侵蝕嚴(yán)重,在透氣磚位置常常出現(xiàn)“凹坑”(如圖2所示),給爐底及透氣磚維護(hù)帶來困難;同時(shí),毛細(xì)管滲入鋼水后極易堵塞,且不易復(fù)通,導(dǎo)致喪失復(fù)吹效果。轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件堵塞后喪失底吹攪拌能力,使得轉(zhuǎn)爐冶煉成渣晚,脫磷效果變差。全爐役正常底吹供氣透氣....


圖3不同爐役階段底吹攪拌效果變化

圖3不同爐役階段底吹攪拌效果變化

隨著爐齡的增加,爐膛面積增大且底吹攪拌效果減弱使得鋼-渣間LP明顯降低,脫磷效果變差。鋼-渣間LP隨著爐齡的變化情況如圖4所示。從圖中可以看出,到爐役中、后期轉(zhuǎn)爐鋼-渣間LP較爐役前期明顯下降,影響轉(zhuǎn)爐脫磷效果。圖4不同爐役階段鋼-渣間LP變化


圖4不同爐役階段鋼-渣間LP變化

圖4不同爐役階段鋼-渣間LP變化

圖3不同爐役階段底吹攪拌效果變化由于復(fù)吹效果不理想,且西昌鋼釩品種結(jié)構(gòu)以低碳及超低碳鋼為主,使得轉(zhuǎn)爐爐役后期終渣TFe質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)20.9%,全爐役平均達(dá)到19.7%,爐渣氧化性高進(jìn)一步加劇底吹供氣元件的侵蝕。



本文編號(hào):3992387

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