轉(zhuǎn)爐煉鋼控制模型研究
【學(xué)位單位】:杭州電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:TF713
【部分圖文】:
杭州電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文的生鐵。隨著工業(yè)的不斷發(fā)展,廢鋼越來越多。在 1864 年,法國人馬熱原理提出了平爐煉鋼法,使用廢鋼作為煉鋼原料,使鋼鐵質(zhì)量獲得較平爐煉鋼法自 1880 年產(chǎn)生,其特點是煉鋼原料要求寬松、大容量以及多種鋼鐵。1952 年在奧地利的林茨(Linz)廠和多納維茨(Donawitz氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐法,它可以很好的去除鐵水中的有害雜質(zhì),使煉鋼質(zhì)量接,而且還可以減少了廢氣( , 等)帶走的熱量,還能多用廢鋼 。現(xiàn)底吹氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼法及以后的側(cè)吹氧氣、頂吹氧氣底吹惰性氣體轉(zhuǎn)爐目前我國除了寶鋼、武鋼等幾家大型的鋼鐵廠是采取頂?shù)讖?fù)吹方法外,數(shù)煉鋼廠都是采用氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法,氧氣頂吹煉鋼模型如下圖所示
每 100kg 主料由鐵礦石參加化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的氧氣為 0.096kg,假設(shè)所以氧氣全部用來氧化雜質(zhì),那么 100kg 主料所需要的氧氣量為:( ) (3.11)實際生產(chǎn)中所用的工業(yè)氧氣純度為 99.6%,密度為 1.429kg/ ,則每 t 主料的氧耗量為:( ) (3.12)平均每噸金屬料的氧耗量為 49.85 ,若吹煉氧氣損失為 x%,則換算成噸鋼水氧氣需求量為(49.85/(1-x%)) 。3.5 模型仿真分析選用 2013 年 4 號爐,鋼種為 X20MnSiC 的一倒成功的 79 爐歷史數(shù)據(jù)作為測試模型精確度的樣本,見附錄 B,本文使用 MATLAB 作為主要仿真軟件,石灰加入量和白云石的仿真結(jié)果如下面所示。(1)石灰加入量仿真分析
石灰加入量偏差范圍(2)白云石加入量仿真分析
【參考文獻(xiàn)】
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