正常余熱排出泵汽蝕原因分析
發(fā)布時間:2024-06-29 15:39
某核電廠半管運行試驗,正常余熱排出系統(tǒng)流量尚未達到最小設計流量時泵發(fā)生汽蝕。研究分析了泵入口管路的三通阻力計算方法,同時通過計算流體力學方法計算了不同縮徑比例三通的阻力系數(shù)。確認發(fā)生汽蝕的主要原因是泵入口管道上的三通內(nèi)徑過小,另外審查已發(fā)現(xiàn)三通阻力計算方法選擇不合理。采取的措施是更換內(nèi)徑滿足要求的三通,并盡可能增大三通內(nèi)倒角。
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
本文編號:3997771
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
圖2T型三通
2009年,Crane公司發(fā)布了新版TP410,更新了三通阻力系數(shù)計算公式,阻力系數(shù)不僅與尺寸有關,還與各個接管的面積截面積比例、管道的夾角、通路的流量比例、分流還是合流有關[8]。T型三通分為圖2所示的合流三通和分流三通兩種。(a)合流三通;(b)分流三通
圖3支路作為共同流道的三通
RNS泵入口管路的三通T1、T2、T3、T7中流動如圖3所示,三通支路作為流體共同管道,計算中均按支流的阻力系數(shù)考慮。TP410(2009)中沒有對應的阻力系數(shù)計算公式。(a)分流三通;(b)合流三通
圖4三通
由于ASMEB16.9對于內(nèi)徑?jīng)]有明確的規(guī)定,為了保證三通滿足強度要求,壁厚會有不同程度的加厚導致內(nèi)徑小于接管的內(nèi)內(nèi)徑,機組采購的三通如圖4所示,具體數(shù)值見表2。CFD技術具有速度快、靈活性強、結果可靠等優(yōu)點,越來越多的應用于管內(nèi)流動研究中。參考文獻[1]建立本系統(tǒng)采用的10英....
圖5縮徑三通阻力系數(shù)
圖5是不同內(nèi)徑比例的合流三通阻力系數(shù),可以看出隨著內(nèi)徑的減小,阻力系數(shù)增加,小于90%后,支路阻力系數(shù)急劇增加?梢妰(nèi)徑對阻力系數(shù)有很大的影響。系統(tǒng)中T3閥門由于阻力計算不保守,內(nèi)徑縮小過大,對于系統(tǒng)阻力損失影響最大,是導致泵氣蝕的主要部件。3已采取的措施及后續(xù)優(yōu)化建議
本文編號:3997771
本文鏈接:http://lk138.cn/projectlw/hkxlw/3997771.html