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火法冶煉用余熱鍋爐泄漏原因分析及應(yīng)對(duì)措施

發(fā)布時(shí)間:2024-06-30 02:03
  金川硫化鎳礦含硫量在28.98%~34.22%,冶煉過程產(chǎn)生的高溫?zé)煔庵蠸O2濃度(體積比26%)和含塵濃度(37 g/m3)較一般余熱鍋爐高。該公司冶煉余熱鍋爐泄漏都是在煙氣側(cè)產(chǎn)生的(水氣側(cè)未見案例),其產(chǎn)生主要原因是磨損泄漏和腐蝕泄漏,其中磨損泄漏約占80%以上。公司通過采取設(shè)置PSD工藝聯(lián)鎖保護(hù)、改進(jìn)隔煙結(jié)構(gòu)形式、提高檢修質(zhì)量等措施,有效地減少了余熱鍋爐泄漏情況,提高了設(shè)備的安全運(yùn)行保障能力。

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

圖1頂吹爐余熱鍋爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

圖1頂吹爐余熱鍋爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

以金川集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金川公司”頂吹爐余熱鍋爐為例,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖和相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)分別見圖1和表1。余熱鍋爐采用三通道立式結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔饨?jīng)過上升和下降煙道的余熱鍋爐輻射區(qū)以及水平煙道的對(duì)流區(qū)后溫度降至340℃左右,同時(shí)余熱鍋爐生產(chǎn)150t/h的高溫蒸汽。1.2余熱鍋....


圖5腐蝕泄漏

圖5腐蝕泄漏

圖4磨損泄漏2.2磨損泄漏


圖2余熱鍋爐泄漏故障情況

圖2余熱鍋爐泄漏故障情況

圖2為近年來金川公司余熱鍋爐泄漏故障情況,圖3為余熱鍋爐影響因素統(tǒng)計(jì)情況,從圖中可以看出,隨著余熱鍋爐投用時(shí)間和公司產(chǎn)品產(chǎn)量的增加(操作運(yùn)行)以及檢修質(zhì)量和外來原料成分變化等因素影響,余熱鍋爐泄漏對(duì)生產(chǎn)擾動(dòng)進(jìn)一步加大,并呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。圖3余熱鍋爐泄漏影響因素


圖3余熱鍋爐泄漏影響因素

圖3余熱鍋爐泄漏影響因素

圖2余熱鍋爐泄漏故障情況2泄漏分析



本文編號(hào):3998229

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