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基于DCS的電站鍋爐系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2018-02-25 00:15

  本文關(guān)鍵詞: DCS 鍋爐 三沖量 PID控制 模糊控制理論 出處:《遼寧科技大學(xué)》2014年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:首先,本文介紹了DCS系統(tǒng)的特點(diǎn)、功能及發(fā)展趨勢(shì)。通過對(duì)和利時(shí)公司的DCS系統(tǒng)的深入描述,引出了鞍鋼集團(tuán)公司一發(fā)電改造工程項(xiàng)目以及利時(shí)公司DCS系統(tǒng)的使用和控制方法。本課題以鞍鋼集團(tuán)公司能源動(dòng)力管控中心一發(fā)電240噸鍋爐改造工程項(xiàng)目DCS控制系統(tǒng)為背景,運(yùn)用DCS的基礎(chǔ)知識(shí)的介紹,詳細(xì)闡明了設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程,使讀者對(duì)DCS控制系統(tǒng)有了初步的認(rèn)知。從鍋爐主要設(shè)備、控制系統(tǒng)的主給水調(diào)節(jié)、減溫水調(diào)節(jié)、爐膛負(fù)壓的DCS程序設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)DCS畫面以及和利時(shí)軟件的實(shí)現(xiàn),詳細(xì)介紹了和利時(shí)DCS系統(tǒng)在鍋爐發(fā)電中控制系統(tǒng)中的充分應(yīng)用。在實(shí)際工程中,由于主給水調(diào)節(jié)系統(tǒng),調(diào)節(jié)器受汽包水位、蒸汽流量和給水流量三個(gè)信號(hào)的相互影響和作用,任何水位變化的擾動(dòng)會(huì)使調(diào)節(jié)器的信號(hào)發(fā)生變化。故采用給水流量信號(hào)作為反饋信號(hào),使調(diào)節(jié)器的水位在還未變化時(shí),便根據(jù)前饋信號(hào)消除內(nèi)擾的三沖量調(diào)節(jié),避免了“虛假水位”對(duì)控制的影響,成功地實(shí)現(xiàn)對(duì)水量控制的精確和準(zhǔn)確。減溫水系統(tǒng)通過設(shè)置在低過熱器和屏式過熱器之間的一級(jí)減溫水、設(shè)置在高過熱器冷鍛和熱鍛之間的二級(jí)減溫水的監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)對(duì)減溫水的準(zhǔn)確控制。爐膛負(fù)壓與鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān),壓力過高易造成粉塵外泄,有引起爆炸的危險(xiǎn),壓力過低則會(huì)造成風(fēng)機(jī)耗電量增加。經(jīng)過研究考慮引入引風(fēng)機(jī)單PID調(diào)節(jié),使?fàn)t膛壓力保持適當(dāng)值。在第四章首先對(duì)PID理論和模糊控制理論進(jìn)行了簡單的介紹,并使用模糊方法優(yōu)化PID參數(shù)。最后,詳細(xì)介紹了工業(yè)鍋爐床溫控制仿真模擬試驗(yàn)。通過仿真波形比較,得出使用模糊方法優(yōu)化PID參數(shù)后較簡單PID無論在超調(diào)時(shí)間、響應(yīng)時(shí)間、穩(wěn)態(tài)誤差等指標(biāo)方面控制結(jié)果更優(yōu)的結(jié)論。
[Abstract]:Firstly, this paper introduces the characteristics, functions and development trend of DCS system. This paper introduces the power generation renovation project of Angang Group Company and the use and control method of DCS system in Lishi Company. The background of this project is the DCS control system of the power generation 240-ton boiler renovation project in the energy power control center of Anshan Iron and Steel Group Corporation. By introducing the basic knowledge of DCS, the process of design and development is explained in detail, which makes readers have a preliminary understanding of the DCS control system. The DCS program design of furnace negative pressure, the DCS picture on site and the realization of Hutchison software are introduced in detail. The full application of DCS system in boiler power generation control system is introduced in detail. In practical engineering, due to the main feed water regulation system, The regulator is affected and acted on by the three signals of drum water level, steam flow rate and feed water flow rate. Any disturbance of water level change will make the regulator signal change. Therefore, the feed water flow signal is used as feedback signal. When the water level of the regulator is not changed, it can be adjusted according to the three impulses of the feedforward signal to eliminate the internal disturbance, thus avoiding the influence of the "false water level" on the control. The control of water quantity is accurate and accurate successfully. The temperature reducing water system monitors the secondary temperature relief water between the cold forging and hot forging of the high superheater through the first stage desuperheating water between the low superheater and the screen superheater, The negative pressure of furnace is closely related to the safe and economical operation of the boiler, too high pressure will easily cause dust discharge, and there is a danger of explosion. If the pressure is too low, the power consumption of the fan will increase. The introduction of single PID regulation of the induced fan to keep the proper value of the furnace pressure is considered. In Chapter 4th, the PID theory and the fuzzy control theory are briefly introduced. Finally, the simulation experiment of industrial boiler bed temperature control is introduced in detail. Through the comparison of simulation waveforms, it is concluded that the fuzzy method can be used to optimize the parameters of PID, regardless of the overshoot time and response time. The conclusion that the control result is better in terms of steady-state error and other indexes.
【學(xué)位授予單位】:遼寧科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:TM621.2

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本文編號(hào):1532282


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